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2023
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嘉恒法在長鋼 9 號高爐的應用實踐
摘 要:高爐渣處理工藝分為自然沉淀和機械脫水兩種,嘉恒法作為機械脫水渣處理工藝的代表,具有設備緊 湊、自動化程度高、系統安全性高以及更加環保等優點,但其存在設備磨損、堵塞、返渣二次脫水效率低、成品倉 水渣板結等問題,因而長鋼對嘉恒法進行必要的改進,保留嘉恒法工藝優點的同時,解決了嘉恒法存在的問題。 關鍵詞:渣處理 嘉恒法 平流法 工藝改進
首鋼長治鋼鐵有限公司(全文簡稱長鋼)煉鐵廠 9 號高爐容積 1 080 m3 設有 2 個鐵 口, 年出鐵量 124.8 萬 t,年產渣量 58.75 萬 t 。高爐水沖渣工藝采 用傳統的平流沉淀法, 即高爐來的熱熔渣經設置在 熔渣溝上的高壓水噴射成水渣, 渣水混合物流進沉 淀池中,渣粒和水分離后沉淀,沉淀后的渣粒用抓斗 抓出后裝車運走 。這種方法的優點是工藝和設備簡 單,投資少,缺點是占地面積大,環境污染嚴重,還需 定期清理池底沉積的硬渣層, 冬季生產時吊車作業 困難 。2019 年在 9 號高爐大修時,長鋼將平流沉淀 法渣處理工藝改造為嘉恒法渣處理工藝 。嘉恒法作 為機械脫水法渣處理工藝的杰出代表, 具有設備緊 湊占地面積小、自動化程度高、更安全環保等優點, 但其存在設備磨損、堵塞、返渣二次脫水效率低、成 品倉水渣板結等問題,因此,合理的應用和改進嘉恒 法則是確保 9 號高爐正常生產之關鍵。
1 嘉恒法工藝流程
嘉恒法工藝流程見圖 1 。高爐熔渣經渣溝流出 后,被位于熔渣溝末端?;系臎_制箱水淬粒化, 生成的渣水混合物經過?;炔慷嗡憬禍睾?/font> 流入脫水系統內進行渣水分離, 經脫水器脫水后的 成品渣通過受料斗下面的出口落到外運皮帶上,經 多次轉運后輸送至渣倉進行儲運 。脫水系統內透過 篩網分離出的循環水則通過回水管道流入水池,經 過沉淀后被沖渣泵輸送至沖制箱及各用水點循環使 用,沉淀池的細渣通過抓斗撈至皮帶機上方漏斗,由 皮帶機運往水渣倉。
2 嘉恒法工藝的優點
1)嘉恒法渣處理工藝設備布置緊湊,較傳統的 平流沉淀法渣處理工藝,極大地節省了占地面積。
2)機械化、自動化程度高。嘉恒法水渣處理系統 的熔渣?;?、冷卻、水渣脫水、水渣輸送、沖渣水循環 的整個過程全部采用機械化操作, 并采用 PLC 控 制,自動化程度更高。
3)更加環保。嘉恒法水渣處理工藝的整個熔渣處 理過程是在封閉的狀態下進行的,所產生的水蒸氣由 煙囪高空排放,避免了對出鐵場周圍環境的污染。
4)循環水量小,動力能耗低。由于水淬后的渣水 混合物直接進入轉鼓脫水過濾, 故只需要少量的水 對熔渣進行水淬和粒化, 無需提供大水量對水渣進 行遠距離輸送提供動能。
5)系統安全性高。高爐出渣過程中熔渣中帶鐵, 在水淬過程中易發生爆炸 。而嘉恒法可使熔渣中的 熔鐵先被?;喠;笏憷鋮s, 解決水淬渣易爆 炸的安全隱患。
3 嘉恒法工藝的缺點
1)嘉恒法工藝系統缺少備用手段 。如果在出渣 過程中設備出現故障, 則會導致大量的熔渣或水渣 流入設備,造成設備損壞或現場堆渣堵塞,最終致使 高爐被迫休風。
2)返渣二次脫水,增加脫水器設備負載,降低系
統渣水過濾效率。且返渣顆粒細小,很難二次脫水外 排,致使沉渣池細渣越積越多,整個系統被堵塞。
3)皮帶改向處吹掃效果差,導致皮帶粘渣嚴重,皮 帶下層粘的水渣,會造成皮帶、托輥、滾筒的快速磨損。
4)脫水器下方的三通分料器和渣水輸送管容易 堵塞 。水渣經脫水器渣水分離后通過三通分料器落 入運輸皮帶, 時間久了細渣容易在三通分料器板結 造成堵塞;渣水輸送管道埋于地下,時間一長管道內 的細渣沉淀、板結容易造成堵塞,每次檢修均需要人 工進行清理,清理難度非常大。
5)成品倉無渣水收集裝置,造成現場環境變差。 經脫水器脫水后的水渣中還含有大量的水分, 這些 水渣在水渣倉中儲存靜置時, 大量的水和細渣會順 著放料閥與閘門的縫隙流到地面, 在地面堆起一個 個渣堆,每天需要人工清理渣堆至少 5 t 以上,無形 中增加了工人的勞動強度。
4 對嘉恒法工藝的改進
4.1 增加大傾角皮帶機
將皮帶機置于主皮帶機東側, 主運輸帶一旦出 現故障或者臨時性檢修, 可啟動備用的大傾角皮帶 機,大傾角皮帶機運輸水渣可直接裝車或落地倒運。 ?;_制箱增加事故水, 事故用水與管網安全水 相連,一旦主電源故障或發生主報警,?;^程還可 在短時間內進行,在這段時間內,將熔渣分流至干渣 坑并且堵鐵口,以免紅渣進入脫水器燒毀設備。
4.2 取消返渣
用 2 臺渣漿泵及其泵坑, 保留原先平流池以及 抓斗橋式起重機, 經脫水器脫水后的細渣隨水溢流 進入平流池, 水池內細渣由起重機抓斗運至過渡水 渣料倉,在由倉下的皮帶機運至主運輸帶,再由主運 輸帶運至料倉,降低脫水器二次脫水負荷,提高系統 脫水效率,徹底解決返渣系統設備及管道磨損問題。 對抓斗和過渡水渣倉進行改造:在抓斗上焊接硬齒, 避免細渣在池底板結無法抓??; 在細渣倉倉壁上增 加倉壁激振器,避免細渣板結,保證下料口通暢。
4.3 改造現有的吹掃裝置
吹掃管道采用 33.5 mm 的無縫鋼管直接鉆孔, 孔徑為 4 mm,每個孔間隔 20 mm,切割為 2 150 mm 一段,通過金屬軟管連接空氣吹掃管道,置于尾輪皮 帶下方,吹掃管道與皮帶曾 45°夾角,這樣吹掃出 的氣體均勻,且氣壓大,吹掃效果良好。
4.4 研制渣處理脫水器溜槽自清理裝置
利用脫水器現有的篩網清理系統加以改造,通 過在三通分料器內安裝了空氣吹掃管和水沖洗管 道,分別用電動閥和時間繼電器進行控制,實現對三 通內積渣部位的定時清理, 既實現了對溜槽的有效 清理,保證現場的干凈、整潔,又能將工人從繁重的清理工作中解放出來(見圖2
4.5 自制了成品倉控水收集排放裝置(見圖3)
把從放料閥與閘門縫隙中流出的水和水渣集中 收集起來, 收集起來的水和水渣通過管道排放到排 水溝,通過排水溝流入水池,解決了人工清理積渣的勞動問題、減輕了職工的勞動強度。
4 結語
通過對長鋼嘉恒法渣處理工藝進行優化改進, 解決了嘉恒法系統設備磨損、堵塞的問題,極大地降 低了該系統的故障率,大大延長了設備的使用壽命, 為高爐的穩產、高產夯實了基礎,同時大大降低了備 件和能源消耗及維修工作量,經過一年的生產實踐 證明,以上工藝和設備優化改造在技術、安全、操作 方等切實可行,每年可減少備件、能源消耗及維護費 用 100 多萬元。
唐山嘉恒實業有限公司
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